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混凝土中减水剂如何处理
2023-03-30 14:09大部分的减水剂是阴离子表面活性剂。目前市场上常用的有聚羧酸减水剂和萘减水剂。在保持混凝土坍落度的情况下,可大大减少搅拌用水量,提高混凝土质量。它通过提高混凝土强度、减少裂缝的产生,对混凝土性能的调整起到重要作用。
但由于原材料质量下降、工作人员缺乏专业素质等多重因素的影响,掺加减水剂的混凝土拌合物会出现各种现象。下面将一一分析解决。
01 粘连现象
部分水泥砂浆粘在搅拌机筒壁上,造成混凝土不均匀、灰分少、粘混凝土。
原因:
混凝土具有粘性,这通常发生在混合缓凝高效减水剂后,或在轴径比接近的滚筒搅拌机中。
解决方案:
(1)注意及时清理、清除残余混凝土;
(2)先加入骨料和部分水搅拌,然后加入水泥、余水和减水剂;
(3)采用大轴径比或强制搅拌机。
02 假凝血
(1)水泥中硫酸钙、石膏含量不足,导致铝酸钙水化过度;
(2)减水剂对该类水泥适应性差。
(3)三乙醇胺含量超过0.05-0.1%。此时,初始定型很快,但还没有最终定型。
解决方案:
(1)改变水泥品种;
(2)适当调整外加剂,进行合理复配;
(3)在外加剂中添加Na2SO4成分。
03 无凝露现象
添加减水剂后,混凝土很长时间没有凝固,甚至一整天一夜都没有凝固;或表面流血,变成黄棕色。
原因:
(1)高效减水剂用量过大;
(2)缓速器使用过多。
解决方案:
(1)不要超过推荐剂量的2-3倍。虽然强度略有降低,但28d强度降低较少,长期强度降低更小;
(2)终凝后适当提高养护温度,加强浇水养护;
(3)取出成型部分并再次浇注。
04 低强度现象
强度比同龄期的试验结果低很多,或者混凝土已经凝固,但强度极低。
原因:
(1)引气减水剂用量过多,使混凝土中含气量过大;
(2)引气减水剂混合后振动不够;
(3)水灰比没有减少而是增加。
(4)减水剂质量不符合要求,如有效成分含量过低。
解决方案:
(1)采取其他加固措施或重新浇筑;
(2)浇注后加强振动;
(三)针对前述原因采取措施;
(4)识别该批次减水剂。
05 坍落度损失太快
混凝土很快失去和易性,出罐后每2-3分钟坍落度下降1-50mm,并有明显的触底现象。坍落度大的混凝土更容易出现这种现象。
原因:
(1)减水剂对所用水泥适应性差;
(2)混凝土中引入的气泡不断溢出,水分蒸发,特别是使用引气减水剂时;
(3)混凝土搅拌温度或环境温度高;
(4)混凝土坍落度很大。
解决方案:
(一)查明原因,采取措施;
(2)采用后拌法,在混凝土搅拌1-3分钟后甚至浇注前加入减水剂,然后再次搅拌;
(3)注意不要单独加水。
06 沉降缝
浇筑的混凝土在初凝前后都会出现一些短、直、宽、浅的裂缝。
原因:
混凝土掺减水剂后粘度较大,不泌水,不易完全下沉,多出现在钢筋顶部;
解决方案:
在混凝土初凝前后对裂缝施加压力,直至裂缝消失。